济南钢铁集团某公司15000m3/h制氧机、同步电动机组全套设备是70年代从前苏联全套引进,电动机起动方式采用的是变频器起动。经过十几年的运行,设备器件老化,多次起动困难,有时需十几个小时才能起动。电动机不能正常起动严重影响了生产,济钢决定对该机组进行改造。
原机组供应商认为该机组只能采用变频起动,价格昂贵不说,改造还需要停产两个月。同时年代已久,机组的一些技术参数也丢失。出于这套机组的重要性和对电机本身结构的担忧,再加上制氧厂电网容量相当有限,同网还有许多其它重负荷,济钢高层领导对此改造项目非常重视,先后多次派出改造小组多方考察。在国内同行确认该电机的确可采用降压起动的情况下,我们把目光投向了国内的液态软起动产品。
在对起动方案设计和考察的过程中,我们对动极板式可变液态软起动、变频器和固定极板式热敏电阻起动器等几种起动方式进行了比较。
由于液态软起动有良好的现场可调整性和精良的控制技术,我们决定选用4166am金沙信心之选公司具有闭环控制功能的GZYQ2-10000/6-YT型高压交流电动机液态软起动装置。
2003年3月11日,利用制机停车检修的机会进行试车。济钢高层领导高度重视,派遣总部主管电气的总工担任指挥,并召集所有相关单位在严密部署下进行试车,当按下起动按钮,电动机缓慢转动,30秒后,电动机进入全速运行,软起动装置切除,电动机进入同步运行,一次性起动成功,在场所有的人都松了一口气。液态软起动装置终于把制氧厂给解放出来了,再也不会出现一开车就要长达十几个小时的局面,也把动力系统人员的精力解放了。
该装置起动结果显示:起动过程平稳,无冲击;起动时间30秒,起动电流2900A,为额定电流的2.67Ie;液阻起动温升13.5℃,全部软起动过程中电网最大压降为13.7%。起动结果达到了技术指标要求,公司高层对此非常满意。
该装置在2003年6月正式投入使用时,至今运行良好。该装置的顺利投运,解决了牵动济钢上上下下的机组安全起动问题。实践证明,该装置是一种既技术成熟、先进、控制精度高、又实用、安全可靠、维护简单易行的选择;其起动性能并不逊于高压变频器,值得进一步在冶金和其它行业推广应用,并且完全有潜力向超大功率方向发展。